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为什么试装车_装车工作总结

2024-02-06 09:41:15 70 0条评论

大家好!今天让小编来大家介绍下关于为什么试装车_装车工作总结的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

为什么试装车_装车工作总结

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2.装车工作总结

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距离丰田汽车推出bZ纯电动专属系列已经有两年时间了,自该系列首款车型bZ4X于2021年上海国际车展首发亮相以来,已经有bZ4X和bZ3两款车型上市销售,在中国市场也积累不了不少用户。通过这两款车,丰田汽车展示了它在电气化领域的技术积累,也向市场展示了它向电动化转型的决心。

作为丰田汽车电动化转型的里程碑式车型,bZ4X和bZ3产品力如何?在竞争惨烈的中国新能源汽车市场上能否立足?3月中旬,EV君在海南试驾体验了这两款车型。本文来谈谈试驾感受。

bZ4X:充满驾趣的纯电SUV

bZ4X是一款SUV,主打驾驶乐趣和超越同级车型的越野能力。尽管它是一款家用SUV,但由于采用了突出运动性能的车身结构设计和专业的四驱系统,它的动力性能、通过性和脱困能力都显著强于同级的家用SUV。从实际体验感受来看,确实能让驾驶者感受到丰富的驾驶乐趣。

bZ4X基于丰田汽车e-TNGA架构下的BEV专属平台打造,这个平台由丰田汽车与斯巴鲁汽车共同开发,具有低重心、高刚性的特点。基于该平台的纯电动车不仅拥有充满魅力的外观设计、宽大的车内空间,还拥有独特的越野驾趣、全方位安全保护和人性化的智能科技。这从根本上保证了bZ4X出色的驾乘性能。

动力方面,bZ4X有两个动力版本,前驱版本搭载一台最大功率150kW,最大扭矩266.3N·m的永磁同步电机。四驱版本前后轴各搭载一台最大功率80kW,最大扭矩168.5N·m的永磁同步电机,EV君试驾体验的是四驱版本, 最大160kW的输出功率并不高,0-50km/h加速时间3.9秒,0-100km/h加速时间7.7秒(两驱车型为8.4秒)。

仅从账面数据来看,bZ4X的动力性能很一般,有人甚至会觉得很奇怪,单电机两驱版最大功率都有150kW,双电机四驱版综合最大功率才160kW,那推出四驱版的意义何在?笔者认为,这还是得回到bZ4X的家用SUV定位,它并非一款追求极致加速性能的纯电SUV,而是希望在动力性能、能耗、经济性方面取得平衡。而从实际驾驶体验来看,它的动力性能足以应对日常驾驶所需。

由于电机的功率不是很高,动力输出的调校也比较线性,bZ4X起步加速非常平顺,急加速时乘客也不会有眩晕感,制动也很线性,如果不是特别明显的紧急制动,不会出现“点头”的现象。虽然初段加速不是很猛,但在路口等红灯变绿起步时秒杀一众汽油车也不在话下,而且时速80公里以上的中后段加速也很有力,不会让驾驶者感到力不从心。高速行驶时车身很稳,胎噪和风噪也不明显。

由于电池包放置在底盘上,车辆重心比较低,再加上bZ4X前麦弗逊+后多连杆的独立悬架组合,也提高了bZ4X的操控稳定性,当车辆以较高速度过弯时车身的侧倾幅度比较小,姿态稳健。由于是家用车的定位,bZ4X的悬架调校风格偏舒适,路面上的坑洼过滤得比较好。而且,悬架韧性十足,驶过坑洼路面时能给车身提供很好的支撑。

需要指出的是,bZ4X的转向手感并不是像很多电动汽车那样调校得很轻,感觉转向助力似乎不太够,这可能是为了体现它的运动性,借鉴的是德系传统燃油车的调校风格。在城市里中低速驾驶时间长了,感觉还是有点累,尤其是对于女性车主而言。关于电动汽车转向助力的调校,笔者的经验是市面上大部分电动汽车的方向盘手感调校得都很轻,这也是很多用户普遍认为电动汽车比燃油车“好开”的主要原因之一。同时,电动汽车的运动性和操控感也不再通过方向盘较重的手感来体现,比如,宝马iX3的方向盘手感相比燃油版X3的调校就非常轻。

制动能量回收方面,bZ4X的的动能回收强度共有两挡可调,一种是较强,一种是较弱。如果选择较弱挡,松开加速踏板后车辆进入自然滑行状态,基本和燃油车的体验一样。较强挡的感受类似于单踏板模式。松开加速踏板后,制动能量回收强度会逐渐增大,直到车速降低至蠕行速度。

接下来要重点说一下bZ4X的越野性能,虽然它是一款家用SUV,但它确实具有较强的越野性能,因此除了满足日常通勤之外,偶尔去野外碰到不好的路况也能比较轻松地应对,也就是很多车企定义的轻越野。

bZ4X之所以拥有比大部分同级纯电SUV更强的越野能力,是因为它搭载了丰田汽车与斯巴鲁汽车共同开发的X-MODE四驱越野辅助模式和Grip-Control智能蠕行模式

X-MODE有雪地/沙地,以及积雪/泥地两种模式,车辆的动力会根据路面状况在四个车轮上智能分配,如果路上有积雪,车轮会有大约30%的空转,挠开积雪露出路面,增加轮胎的附着力。

此次试驾,主办方专门安排了越野场地的试驾,无论是坑洼、泥泞还是松软的沙地,bZ4X都能应付。不过,需要指出的是,虽然bZ4X有强大的四驱系统,但仍然需要一定的越野驾驶技巧。笔者就曾两次陷入沙地动弹不得,最终在试驾教练的指导下才得以脱困。

此次试驾中也体验了较长时间的智能辅助驾驶功能,bZ4X搭载了最新版的“TOYOTA Safety Sense智行安全辅助套装”,摄像头和雷达的功能进一步增强,探测角度更广、探测距离更远,对车道和障碍物的识别更精准。从实现的功能来看,bZ4X能够达到目前市场上主流的L2级辅助驾驶,虽然没有比较花哨的功能,比如打转向灯变道、领航辅助驾驶等功能,但最基本的ACC自适应续航、车道保持、车道偏离预警、交通标识识别等方面的表现非常稳定,技术也比较成熟,车辆加减速的时机、力度控制得都恰到好处。

丰田bZ3:创新设计多、更智能

此次试驾笔者还体验了bZ系列的第二款车型bZ3的试装车。bZ3是丰田汽车及其中国合资公司一汽丰田与比亚迪汽车合作开发的一款纯电轿车,专门针对中国年轻消费者,车辆采用了丰田汽车的e-TNGA架构和比亚迪的磷酸铁锂电池,同时在外观内饰造型设计方面做了很多创新,车辆的智能化水平也大幅提升。

首先说说设计上的创新点。bZ3确实做了很多创新,但笔者不太理解有些创新的目的是为了什么,也许只是尝试性的,要测试一下用户的接受程度。比如,隐藏式的车门把手不是往外拉,而是要把手伸进门把手里面的凹槽中从里面抠开。日方的设计人员解释这是为了优化车身风阻,确实隐藏式门把手在车辆行驶中有这个作用,但开门方式的设计似乎与车身风阻无关。唯一的解释可能是与车内开门方式决定的。

如上图所示,bZ内部也没有门把手,车门开关隐藏在扶手里面,需要把手伸进去按一下开关。设计人员解释称这是为了增加车内空间。扶手上只有一个用来开关车窗的按键,那么它如何控制车辆前后左右四个车窗呢?答案在下图仪表盘上的提示,先要向不同方向按下按键选中目标车窗,然后再开或者关窗,仔细研究了一下发现学习起来并不难,但要完全适应还是要花些时间的。

为什么不采用更传统的方式呢?有一个可能的解释是扶手比较小,上面无法设置四个车窗按键。

内饰还有一些设计不走寻常路。比如转向灯杆设置在了方向盘上,是左右两个按键( 按下后中控屏上会出现车侧的监控画面,提高转向安全性,这一点值得称赞),传统设置转向灯杆位置安装了拨片,是用来控制雨刷的。

仪表的设计也有些小心思,如上图所示,方向盘后方和悬浮式仪表之间还有一块小屏幕,本来可以全部显示在仪表上的信息被分成了两部分,其中一些显示在那块小屏幕上,但这块屏幕的面积不大,位置不显眼,看上面的信息并不是很方便。

除了以上这些创新的小细节之外,bZ3的内饰比较独特的就是Digital Island数字岛的设计,它将大型纵置显示屏、无线充电、车机互联等智能化配置和功能集成在一起,还是有些新意的(但这种设计衍生出一个新问题,那就是中央通道处没法设置杯架,而是挪到了主副驾空调出风口位置下方)。触控多媒体大屏可操作空调、音响、车窗、后备箱等功能。语音唤醒速度很快,但由于是试装车,无法体验更多语音功能。

车机的功能比较多,除了预装的应用比较丰富之外,车控功能也比较丰富。因为相比bZ4X,bZ3在驾驶和安全方面的车辆功能本身就比较丰富,比如驾驶模式有经济、正常、运动、雪地四种可调;制动能量回收强度有较小、适中、较大、大四档可调;辅助驾驶功能的参数也能调节。相比bZ4X,bZ3能给用户更多个性化的选择。

bZ3的试驾是场地体验,主要项目是零百加速和蛇形绕桩。bZ是单电机前驱车型,搭载比亚迪提供的一台永磁同步电机,低功率版本最大输出功率135kW,高功率版本最大输出功率180kW,最大扭矩均为303N.m。官方公布的0-50km/h加速时间分别为3.2秒和3.4秒,最高车速为160km/h。

和bZ4X一样,bZ3的动力输出也很线性,起步平稳,全力踩下加速踏板没有出现轮胎打滑的情况,说明电控系统对动力的分配非常精准。初段加速并不是特别猛,但中后段提速的感觉非常明显。

e-TNGA架构的高刚性底盘和低重心设计也赋予bZ3非常出色的操控稳定性,能够有效抑制激烈驾驶时车身的侧倾幅度,保持比较稳健的车身姿态。

总结: bZ系列电动汽车是丰田汽车向电动化转型非常关键的一步,无论是它倾力打造的首款车型bZ4X,还是与比亚迪合作开发、专门针对中国市场的bZ3,我们都能看到丰田确实在bZ系列上下了很大功夫。bZ4X在海外市场的表现也不错,但在中国市场的表现并没有达到丰田汽车的预期。 与国内造车新势力的产品相比,bZ4X在智能化方面的竞争力仍比较弱,bZ3所做的一系列创新是否符合中国用户的需求则有待观察。

值得注意的是,丰田汽车对此次试驾活动相当重视,丰田中国常熟研发中心的多位研发人员和工程师来到了活动现场,和参与试驾的媒体进行了深入交流。笔者也将自己对这两款车的一些看法反馈给了他们并得到了详细的解释。从这一点能够看出丰田汽车重视中国市场和用户需求的态度。bZ4X和bZ3只是一个开端,相信丰田汽车后续推出的bZ系列其他车型将更符合中国用户的喜好。

本文来自易车号作者EV世纪,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点,与易车无关

装车工作总结

老实说,关于ARCFOX?αT我真没什么概念。其实我对于任何未量产的车都不会太过花心思研究,毕竟从试装到量产还有太多工作未完成。就好比裹着酱汁在锅中翻炒的鸡肉丁和花生米,在摆盘端上桌之前它都不能称之为宫保鸡丁。

昨天,我有了次在菜出锅之前偷偷溜进"厨房"一探究竟的机会。花费两个小时,在北汽新能源蓝谷厂区里简单开了两圈ARCFOX?αT。对这辆还处在试装阶段的纯电中型SUV的理解也慢慢具象化。可以说到此为止,TA不再是写在生产计划表里的“项目”,也不再是摆在展台上的静态“模型”,而是一辆真正可以跑起来的汽车。虽然距离SOP正式投产还有一段距离,但能在菜端上桌之前抢先“尝鲜”,多少还有点儿窃喜。

必须再次强调,以下对于ARCFOX?αT的动态评价,仅代表此时此刻我所体验的这辆试装车,最终落地后表现如何,以量产车为准。还有,由于我的体验时间有限且场地为限速15km/h的厂区内部道路,诸如高速表现、主动安全、车联网等更多功能暂时无缘感受。所以我的评价可以说是片面的,权当管中窥豹,尝个鲜而已。

ARCFOX?αT的内饰虽然早已不是秘密,但拉开车门之后这块20.3英寸的XXXXXL超大号中控大屏着实吸引眼球。对我而言,惊喜来自于左右分屏互不影响。比如当女朋友坐副驾的时候,你可以一边控制导航,副驾的女友也能通过分屏控制多媒体等功能,让我想起了**《非诚勿扰》里范伟发明的那个“分歧终端机”。

我认为在驾驶这件事儿上,方向盘是车辆与驾驶员建立第一关系的节点。因为当你接触一辆新车的时候,在点火挂挡,踩油门起步之前,第一个接触到的就是方向盘。在这方面,ARCFOX?αT无疑表现相当友好,皮革包裹的方向盘触感亲肤,握感也特别饱满,给驾驶者提供了很好的第一印象。

在开起来之后,ARCFOX?αT的转向表现也算得上出色。虽然在2020年我们已经不再去追求机械助力转向所带来的沉重,也不再吹毛求疵地否定电子转向与生俱来的“电子味”。站在这一立场来看,这辆车的转向表现依旧值得肯定。

停车及低速区间,转向阻尼虽轻盈,但没有虚假的塑料感。特别是对于一款SUV来说,旷量几乎小到不易察觉。随着车速的提升,我甚至感受到了转向阻尼从轻变重的全过程,并且这一切的过度来的自然,没有半分刻意。这绝对是一个很高的评价,要知道很多调校不得当的转向开起来手感还不如罗技的G27游戏外设。

虽然目前ARCFOX?αT的许多参数还没曝光,但在车速起来之后的转向过程中,能明显感觉到转向比增大,提供了更稳定的转向质感。方向盘指向性很清晰,车头与方向盘的动态响应匹配得当。可以做到给方向,车头就迅速做出反应,这也就是常说的方向盘很灵。如此的好处显而易见,车头的响应能与驾驶员的操作保持同步,让驾驶者更有信心。

说回动力,ARCFOX?αT最大功率320kW,最大扭矩720Nm。如果单看纸面数据,再结合“纯电动”这个字眼来理解,就会很不自觉地臆想成“油门像开关,起步就是窜”的感受。的确,这种带有浓重“特斯拉标签”动力调校风格是现阶段很多新能源产品的通用法则。很欣喜的是ARCFOX?αT并不在此列,TA从起步到加速的整个过程都更像是一款油车。动力输出的节奏是由弱到强的线性增益,这种感觉十分明显。

就我个人而言,这种类似油车的加速感受显得更友好也更可控。我实在不太能接受那种充满眩晕感的起步,至少开车上下班等红灯的过程中,我绝对不希望我的车一给油就往前窜。

还有一点,在常规模式下收油,车辆也不会立马就进入强制回收去狠狠“拉拽”你一把,而是同样像油车一样缓慢降速,并且整个过程表现十分平滑。虽然我知道这样做会对于续航有一定影响,但电动车对于大部分用户而言都是作为上下班代步工具,一个绝对的城市用车。除非你是个追求极致续航的强迫症患者,否则像这种家和公司两点一线的用车路径,根本不用在乎那点儿续航。况且ARCFOX?αT提供的67kWh和93.6kWh两种电池包能带来480km和653km续航,已经足够了。

这辆车的底盘表现有点意思,一般铺装路面上都表现出一副舒适取向城市SUV的架势,细碎的颠簸被过滤得很彻底,你可以理解为比较柔软。但压过减速带的时候,底盘表现很短促有力,没有一软到底的松散感,对于车辆的支撑到位。我思考了一下,觉得厂家给予了ARCFOX?αT?K值比较低的弹簧,但搭配了一个阻尼够大的减震器,再加上底盘隔音下料够足,就造成了这种多少有点儿欧洲味儿的底盘表现。

说完了优点,其实ARCFOX?αT还有一些值得优化的地方。首当其冲就是之前被我夸了一顿的方向盘,槽点并不是方向盘本身,而是多功能按键不仅尺寸太大,而且距离3、9点握位太近了。在急弯和掉头的时候,很容易误操作。其次,刹车踏板初段有不小的旷量,脚感也太轻飘,也就是踩着发空,第一脚刹车缺乏信心。好在这只是试装车所表现出的瑕疵,厂家还有足够的时间进行优化升级。

其实许多年来,自主品牌与合资(进口)产品最大的差距不是落在硬件层面,而是标定、调校这种软实力的体现。我还记得若干年前,某自主品牌发布会上,领导口沫横飞了将近三个小时,把自己供应链扒了个精光,就是为了表达他们用了比合资更高级的供应商体系。但等到最终产品落地的时候,所表现出来的仍然槽点满满。

总的来说,ARCFOX?αT是一款挺讨喜的产品,这种好感多半来自于整车调校的成熟度。即便在目前试装阶段,ARCFOX?αT在动力、转向和底盘方面展现出了不逊于合资的品质感。也正因为是试装车,厂家还有时间去将现阶段的小BUG进行完善优化。厂家给出的主力竞品是特斯拉model?3,不过我认为ARCFOX?αT独特的调校风格和model?3完全不是一个路数,特斯拉让产品更像大号电子消费品,而北汽新能源让ARCFOX?αT还原了汽车最熟悉的模样。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

装车工作总结范文

  篇一:A7试装车工作总结

 曼公司专家现场指导试装

 首先,非常感谢曼公司派出非常优秀的包装专家现场指导中国重汽的KD包装工作。不论是今年7月的包装验证工作,还是现在刚刚完成的试装配,格哈德先生和迈尔霍夫先生一丝不苟的工作态度、严谨细致的工作作风,都给我们广大员工留下了非常深刻的印象。在此,我们向在KD包装方面给予大力支持和帮助的格哈德先生、迈尔霍夫先生以及曼公司表示衷心的感谢。

 下面就本次工作总结如下:

 一、前期工作背景概述

 根据中国重汽集团公司与德国MAN公司达成的汕德卡CKD项目推进意向,计划明年将按照曼公司的TIB包装系统来包装汕德卡CKD产品并实现KD出口。为此,

 20xx年5月份曼公司包装专家到卡车公司KD部包装现场就有关包装情况进行了交流和沟通,并提供了一些包装资料供我们学习和消化。

 7月份曼公司包装专家格哈德先生和迈尔霍夫先生现场指导包装了一辆份A7/6*4车型的试包装工作。

 9月份重汽公司派出出访团队到MAN公司实地考察和学习TIB包装。在会谈中,双方达成10月份到卡车公司计划两周时间完成试装车来进一步确定装箱清单的工作计划。

 二、试装车工作情况

 从20xx年10月10日开始,曼公司包装专家格哈德先生和迈尔霍夫先生来到卡车公司KD部,现场指导前期包装完成的一辆份A7/6*4车的试装配工作。详细工作情况为:

 1、10日上午在卡车公司领导在会议室与曼公司专家格哈德先生和迈尔霍夫先生进行了见面、致欢迎词和感谢对重汽出访团的盛情接待,并进行了简短的会谈,确定了工作时间和计划。随后,曼公司专家与KD部等工作人员一起参观了KD包装和试装车现场,并开始试装着手试装工作。

 2、在试装时,因当前没有MAN公司TIB装配工艺,无法按照

 曼公司的五个装车工位装车,经和曼专家沟通,曼专家同意先按照我公司现有的22个装配工位进行装配,后再根据装车过程,由曼专家在BOM表上标示出TIB包装装配工位。

 3、10日下午,曼公司专家认真、仔细的查看了已经铆接并涂装好的车架总成,对每一个铆钉、铆接零件及螺栓联接件都进行了统计和清点,要求提供了车架BOM表及整车BOM表。同时装车人员现场对产品件按工位进行分组放臵。

 4、10月11日,安装的产品件主要有:平衡轴总成、前悬支架、前轴总成。

 5、10月12日,安装中后桥及推力杆等,及对底盘进行了翻转,另外对部分阀体进行了分装。

 6、10月13日,安装部分阀体,并铺设整车管路。

 7、10月14日,分装发动机、变速箱,分装储气筒及电瓶箱体,分装牵引座并安装。

 8、10月17日,普罗布斯麦尔先生来到KD部并加入试装车工作中,安装分装好的发动机,分装中冷器、空滤器、电瓶箱体。

 9、10月18日,安装中冷器,分装及安装保险杠及支架,对各种管路进行联接,安装驾驶室,基本完成安装。

 10、10月19日上午,收尾工作,完成试装车。下午参观包装现场。

 11、10月20日,上午会谈,下午确定装箱清单,完成本次工作。

 在装配过程中,我们发现了大量的问题三十多个,如实际装车用的标准件数量、长度与技术中心明细表不符等,延迟了装配验证的时间。但对每一个问题,我们技术人员都进行了详细的记录和登记,并及时进行了整改。

 三、下一步工作计划

 1、按照试装车过程中曼专家的提议,需要我们将包装清单翻译成英文。

 2、及时修改验证后的BOM表。

 3、根据曼专家建议,需要暂存本次试装车辆,并计划在合适的时间里(如20xx年1月)进行拆解,以详细确定按照TIB系统哪些部件需要分装后KD发交,以及分装到什么程度;同时确定对那些分装好的分总成件,只给予一个合适的编号,而不是所有零件都要在清单和标签中显示。

 四、赴摩洛哥和沙特计划

 根据互访对方KD工厂的意向,我们重汽KD出访团计划11月27日到达摩洛哥,28日参观、交流,29日到沙特阿拉伯,30日参观、交流,12月1日返程。不知这样的安排,贵公司是否同意?

 在试装过程中,格哈德先生和迈尔霍夫先生自始至终坚持工作在第一现场,并身体力行,认真仔细的记录和查看每一个产品,对不符合要求的件坚持更换,即使出现装配问题,也耐心等待,使我们感觉受益匪浅,不仅学到了一些先进的技术和理念,曼公

 司专家一丝不苟的工作态度和严谨细致的工作作风更是我们值得学习的宝贵财富。

 总之,通过学习曼公司的TIB包装系统,我们认识到我们与国际水平的差距和不足之处,需要我们保持清醒的头脑,取长补短,又要奋起直追,努力做好后续完善工作,尽快使中国重汽KD包装水平通过优化和提升逐步接近和达到国际水平。

 卡车公司KD部

 二0XX年十月十八日

  篇二:组装车间年终总结

 20xx年个人总结

 转眼20xx年即将过去,过去的一年中,在公司领导的指导下,使我对组装的理论知识和操作有了更新更深刻的认识,做到了理论与实际的的更紧密结合,工作能力有了一定的提高,受益匪浅。在不断提高自己的专业业务素质的同时,我也把工作中存在的不足之处做了认真的分析与总结,我会在以后的.工作中努力改进,把工作完成的更加圆满。

 1. 思想上,我积极向上,不断追求上进。积极学习理论知识,使自己的思想觉悟提高,认真工作,爱岗敬业,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正。

 2.业务工作上,在工作中,在领导的指导和同事的帮助下,对自己所从事的组装车间的理论知识和操作有了更深刻的认识,从中学到了很多,提高了分析和解决问题的能力,使得理论知识和实践得,到有机结合。从而也对组装生产的全部流程有了更进一步的了解。

 3.补充专业知识方面,积极阅读专业书籍,在圆满完成本职工作的情况下会对别的部门别的岗位尽自己的能力有些或多或少的认识和了解。

 4.工作质量方面,时刻严格要求自己,使产品质量达到最好,班内检查中合格率保持在较好水平。

 5.生产安全方面,坚持每天班前班后会说安全,班内全年安全工作的重心放在了加强人的安全意识上,杜绝人的不安全行为、环境的不安全因素、物的不安全状态,以避免安全事故的发生。

 在今后的工作中,我将认真学习专业知识,克服理论知识的不足,努力使自己各方面素质得到提高。我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高理论知识和实践技能,认真圆满地完成领导下达的工作任务,使自己的工作更加出色。

 20xx年12月30日

  篇三:装配车间工作总结.doc文档

 20xx年XX公司OEM装配车间工作总结

 XXOEM项目组自20xx年9月成立以来,至今已经历了近千个日夜,从仅仅13人的队伍到今日的371人的团队,从月产量不足500台,至如今具备月产1500台的生产能力,从单一的产品装品,至63、80以及变形、数控等多种产品的装配,这进步沉淀着OEM项目组全体成员心血与汗水。

 20xx年是丰硕的一年,现将这一年的工作作如下总结:

 一、人员及产能

 揺钻OEM目前共有员工371人,其中一线员工271人,辅线人员66人,管理人员34人。具体总装装配及主轴箱装配人员、产能情况如下:

 1、总装装配线由最多时的61人逐渐减到目前的34人,其中一线管理人员3人,操作者31人。生产能力已由去年底的人均日产1台提升到人均日产1.5台,目前已具备月产1500台的生产能力。

 2、主轴箱装配线目前有人员27人,其中一线管理人员1人,操作者26人,人员总量约为最多时的五分之三。

 20xx年11月改进工资方案以来,激励效果显著。12月份主轴箱操作者的技能水平由原来的人均5.6小时装配一台提高到人均5小时装配一台,总需求人数比11月减少3人,工作效率提高10.71%,生产能力达到月产1500台。

 二、质量控制

 质量是企业生存与发展的生命线,质量控制工作在企业发展壮大时期更显得尤为必要。20xx年,通过相应的质量控制:首先每日的调度会议,都会通报今日的质检情况,将问题落实到个人。并通过讨论对其进行相应的奖惩。此外,进行“质量信得过个人”评比活动等。使一次一次交检合格率比去年提高33.33%,达到80%以上。

 三、人员培训

 今年一共进行两次大规模的培训,分别针对人员技能提升和外反馈问题进行培训。

 技能培训涉及总装、电气和主轴箱的全体操作者,为期两天。技能培训的内容包括各工序的标准操作规程和检查标准,同时还对现场的清洁、整齐等进行了要求。

 质量培训的主要对象为总装、电气和部装的全体操作者,为期一周。培训主要针对20xx年4月份和5月份的外反馈问题逐一进行分析,并就如何预防和解决OEM装配质量问题进行培训。

 通过培训,大大提高了装备工人的装配质量,一次交检合格率已到达80%以上。

 四、现场管理工作

 为保证装配车间拥有良好的装配环境,今年装配车间特对现场管理工作做了安排部署。

 制定标准化的零件配送计划,实现生产现场零件定时定量的统一配送,这样使各生产阶段的“物流”与“信息流”统一受控于生产制

 造部。这样可以更清晰的掌握生产进度,实现生产操作标准化,提高产品质量。同时改善现场凌乱现状,方便管理预防丢失。

 1、灵活安排,根据操作者装配的熟练程度,分两批进行配送,通过对比提高工作效率。

 2、通过现场管理人员(工长等)督促、配合,保证现场管理工作顺利进行。

 接下来的工作中,我们会更加努力,在保持现有良好的工作状态的同时,取得更大进步。

  篇四:组装车间20xx工作总结

 尊敬的陈董、米总:

 以下为我代表生产部组装车间四十余名员工对本车间在20xx年的工作予以总结,请予审议: 时光荏苒,伴着元旦欢快的节日气氛,我们迎来20xx年。在过去的一年中,组装车间在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与车间全体员工的共同努力下,并不是很顺利地完成了公司下达的各项生产任务。在此,我对组装车间一年来的工作予以回顾和总结,同时祈愿我们公司明年更美好!

 一、工作回顾

 1、产品产量方面

 过去的一年里,组装车间在产品型号多变、批量小、技术资料不完善的情况下,进行了一些工艺上改善与试验,克服了材料品质波动,客户质量标准大幅提高、订单紧张且不稳定等困难,共完成成品(B/L)入库4.27KK,铁框220K,为达到客户在产量和质量上的要求,组装车间合理调整生产计划,利用有限资源,满足客户交期,为今后公司产品多元化打下了基础。

 2、产品质量方面

 车间管理人员努力积极的培训员工品质意识的提升,在完成生产任务的同时,我们车间同样高度重视产品质量,严把生产工序的每一个质量控制关,除了因为设计原因造成的批量品质异常。我们始终坚信产品质量是设计、生产出来的,只要生产部的每一个员工都有高度的品质意识,并付诸于生产操作的每一环节中,产品质量将会稳步提高,从而实现成品批次合格率逐步递增的目标。

 3、车间维护方面

 在过去的一年里,对车间进行了有效区域的规划,车间区域的标识,车间5S区域的划分以及产线值日生的安排,每周三17:20的全车间的大扫除,每天上下班工作桌面的清洁打扫,都在有效持续的进行,静电环点检,工作桌面的维护都按ISQ相关文件进行定期保养,每月安排且有相关的文件记录,有力地保障生产运行的稳定。

 4、人员管理方面

 20xx年6月,是我接手组装整个车间管理工作的开始,也是生产任务逐月递增的开始,在管理人员变动和生产线员工极不稳定的情况下、这无疑于给生产管理带来极大压力,但就在这样的压力推动下,我们车间还是坚定地进行员工岗前的集中培训,保证新进员工的顺利进入岗位角色,做到基本胜任轮换岗位工作。在这里我得感谢各部门和车间一线的组长,是他们的鼎力支持和配合才使得组装车间有了现在的人员相对稳定。

 5、安全生产方面

 在过去的一年里,组装将安全生产纳入日常的早会之中,做到随时对车间员工进行安全知识的教育,同时加强了对生产现场劳动纪律管理,保证了生产车间的有序运行,全年度未发生一起人身伤害、车间财产损坏之类的事故。

 二、存在的不足与对策

 组装车间在过去的一年里虽然做了很多的工作,也取得了一定的成绩,但还存在较多的问题,主要有以下方面的不足:

 1、 质量管理方面

 1. 员工质量意识淡薄:目前在部分员工身上还存在品质事不关己,漠然置之的态度。这与培养员工品质意识,树立品质危机感,落实产品质量责任制做得不好,不到位有很大关系。

 2.缺乏全员参与质量管理理念:我们现在缺乏的就是全员参与质量意识,有时会出现一个真空地带,谁都不管的局面(LW24029,24035光斑,一直没有很好的改善,就是很好的例子),而且在有的时候,生产现场有管而执行不到位的现象。我个人感觉,有时候靠一个部门来管这种事,想做的尽善尽美是不可能的,这必须与我们全体员工以及各级管理人员的积极配合是密不可分的,没有员工的配合和管理人员的齐抓共管是完成不了的。

 3.缺乏品质记录意识:产品在整个生产过程中,如何完整记录产品过程,质量状态,显得尤为重要,如果有了完善的品质记录,它将为产品设计更改、技术分析、数据查寻等提供准确的依据。虽然这方面在逐步改善,但离我们质量管理体系所要求的,写我们所做,做我们所写,记我们所做,还差较远,

 2、人员管理方面

 由于我们是订单式生产模式,订单的连续性怎样直接影响到生产管理的诸多方面,有时任务不足也致生产现场管理松懈,员工的精神面貌和紧张感缺乏,在这方面我们正准备予以整顿、制定完善的规章制度和培训计划,施行有效的激励措施,不断提高员工的综合素质,以适应联鸿达今后发展的需要。

 3、物料损耗及成本控制方面

 由于我们以前没有对物料损耗及成本进行考核,有许多的非正常成本增加时有见到,如膜材损耗率高、物料使用数量过剩,员工制程及物料储存不当引起浪费等等,这些不经意的浪费都将增加我们的成本,导致这种现象的存在,这里面有很多原因,有些是员工成本意识不强,有些是工艺规范和材料要求不太明细。要做到成本有效控制,得从我们每位管理、技术人员做起,只要大家监督到位、标准制定合理,考核措施完善,我们的非正常成本才可降低或消除。我将根据实际情况对组装车间实施相应的、合理的奖罚措施和节约材料、降低成本的思想教育,使员工的成本意识和主人翁精神得到逐步提高!

 三、从公司整体方面,我们有以下几点建议

 1、请尽快完善现有产品技术资料,并确保其编制、发放的准确性、完整性和及时性。因设计输出的各种技术文件(如BOM、图纸、包装要求)是以后物料采购、生产制造、试验测试、等过程必须遵循的标准和依据,因此,本部门建议技术部门尽快完善相关技术文件,以便各环节利于工作!

 2、建立健全工作质量责任制:就是要对公司每个部门和每个员工都明确规定各部门和个人在工作质量上的具体任务、责任和权力、以便做到质量工作事事有人管,层层、人人有专责,办事有标准,工作有检查,这样才可以把责任性结合起来,形成一个严密的质控体系!

 3、因公司员工流动量大,个别员工的团队凝聚力和归属感不强。长期以往必将影响产品质量、工作效率等、建议公司在企业文化、员工归属感及团队凝聚力方面加强树立与培训。

 四、20xx展望

 面对到来的20xx年,我们组装车间愿以最饱满的热情对待20xx年的每一天,在现有的基础上,积极与各部门密切配合,团结协作,克服存在的不足和困难,提高工作质量和工作效率,进一步抓好产能,为联鸿达的发展尽我们最大的努力!

 最后:祝陈董,米总身体健康!合家幸福!谢谢!

 组装车间:陈雪松 20xx-01-07

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